由于混凝土攪拌設(shè)備的工作原理各有不同,因此無法在此一一敘述,本文僅對帶有中儲斗的雙臥軸攪拌設(shè)備進(jìn)行分析,其工作原理如下:首先將一系列的諸如卵石、砂石之類的骨料在進(jìn)行計算衡量之后,通過傳送設(shè)備運輸?shù)街袃Χ?,而后從中儲斗下放到攪拌機(jī)中,水泥和固化劑之類的粉料則是通過螺旋機(jī)運送到粉料斗中,而后與骨料在中儲斗中匯合;水是通過專門的計量工具進(jìn)行準(zhǔn)確計量,與一些添加劑進(jìn)行混合之后的混合物則需要經(jīng)過由過度斗和輸送管道最終輸入攪拌機(jī);而后開啟攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌;最后將成品投放到混凝土運輸工具中。為了將此過程簡化便于理解,筆者在這里將整個混凝土攪拌過程中應(yīng)用的一系列流程進(jìn)行一個簡化。我們可以將過程分為幾個時間段,原料進(jìn)行投放之前的運輸階段可以稱之為準(zhǔn)備,之后原材料進(jìn)行投放的過程叫做投料,接下來進(jìn)行正式攪拌工作的過程稱之為攪拌,最后的混凝土成品準(zhǔn)備運輸稱之為出料。另外,我們在這里需要注意一點,之所以混凝土攪拌機(jī)中出現(xiàn)中儲斗,就是為了讓各種原料在全部完成準(zhǔn)備的情況下再進(jìn)入攪拌機(jī),從而確保準(zhǔn)備時間比攪拌時間和出料時間要小。假如這個條件成立,那么運輸車的準(zhǔn)備時間比攪拌時間與出料時間的總和還要短,也就是說在整個混凝土攪拌的過程中,時間關(guān)系能達(dá)到一種動態(tài)的平衡,其平衡流程如下:準(zhǔn)備時間(首盤料)→投料時間→攪拌時間→出料時間→投料時間→攪拌時間→出料時間,如此循環(huán)往復(fù),最終達(dá)成持續(xù)工作目標(biāo),具體如圖1 所示。
圖 1 混凝土攪拌站生產(chǎn)施工工藝流程圖
混凝土攪拌機(jī)的工作中之所以遲遲無法提升效率,最主要的原因筆者認(rèn)為在于以下兩方面:①準(zhǔn)備時間比攪拌和出料的時間長。由于各種原材料的投放需要等準(zhǔn)備時間完成之后才可進(jìn)行,在這種情況下整個流程中出現(xiàn)了大量的時間空閑,這段時間只能等待準(zhǔn)備工作進(jìn)行,大大降低了工作效率,單位時間內(nèi)無法完成相應(yīng)的工作量。②準(zhǔn)備時間小于等于二者的總和?;炷恋纳a(chǎn)過程中工作效率的計算分母比較大,也就是說總的生產(chǎn)時間過長,整個混凝土的生產(chǎn)平衡就會被打破,造成工作效率低下??偟膩碚f,準(zhǔn)備階段浪費的時間太長,也就是說原料的稱量或者是運輸?shù)倪^程太長。一般來說,砂石和卵石等材料由于其特殊性,想要運輸?shù)綌嚢铏C(jī)中非常困難,所以它需要的時間基本上是最長的,這段時間內(nèi)水泥和固化劑以及水劑的稱量和運輸都能結(jié)束,所以說砂石和卵石能否按照標(biāo)準(zhǔn)時間完成稱量和運送將會直接決定混凝土攪拌站的工作效率。我們在實際工作中,可以將稱量工具的速率進(jìn)行控制,從而讓運輸設(shè)備能夠完成運輸工作,這對于縮減卵石砂石的運輸時間十分有利。混凝土生產(chǎn)流程如圖2 所示。
圖 2 混凝土生產(chǎn)流程圖
3.1 投料效益提升對策
投料階段提升混凝土攪拌工作效率的方法需要分成三個階段來進(jìn)行,它們分別是砂石卵石投放、水泥固化劑投放以及水劑投放。其實具體來說,中間進(jìn)行臨時儲存的設(shè)備的容量和出料速度如果都科學(xué),而且其中的閥門不出現(xiàn)滯塞的問題,幾乎不會出現(xiàn)效率問題。水劑的投放更為簡單,只要傳輸管道不出現(xiàn)堵塞或者泄露的情況就不會發(fā)生意外。粉料的投放影響因素比較復(fù)雜,這個工序能否順利按時完成,直接決定了本次混凝土攪拌工作能否高效順利完成。筆者在實際的工作中也對這個項目進(jìn)行了仔細(xì)研究和分析,最終筆者對粉料的投放時間過長的原因總結(jié)如下:①粉料的投放工具的角度太小,粉料無法正常通過重力下降到下一個步驟中,造成粉料堵塞,影響整體的效果。為了解決這個困境,需要對投放工具的角度進(jìn)行修正或者采取震動敲擊裝置提供粉料下降動力的方式,而具體的實際操作該怎樣進(jìn)行調(diào)整、數(shù)據(jù)如何確定,還需要工作人員立足于實際,根據(jù)不同要求進(jìn)行修正。②粉料斗的出口閥門因為銹蝕或者風(fēng)化原因?qū)е麻_關(guān)失靈,這種情況下即使粉料能夠經(jīng)過上面的儲料斗也無法順利出料,這種情況下工作效率也會出現(xiàn)下降。為了解決這個困境,我們需要定期組織專門的工作人員進(jìn)行檢修,一旦發(fā)現(xiàn)有上述兩種問題,立刻進(jìn)行修正和調(diào)整,確保整個過程能夠平穩(wěn)順利完成。
3.2 攪拌效益提升對策
具體來說,攪拌機(jī)的工作成效能夠直接決定工作所需要的時間長短,工作成效顯著的情況下,需要重復(fù)的概率就比較小,所需要浪費的時間就更短。對于攪拌成效而言,其影響因素非常多,攪拌機(jī)內(nèi)部刀片襯板的完好程度、原料投放的位置、投放時段、是否存在抱軸現(xiàn)象都可能會對其帶來一定的影響。為了解決刀片襯板的破損,我們在實際操作中需要定期進(jìn)行檢查和監(jiān)控,而且需要將罐體清洗干凈,只有做好清理和保養(yǎng)工作,才能確保刀片襯板不出現(xiàn)破損,始終維持在佳的工作狀態(tài)。另外,因為粉料一般都具有附著性,想要順利完成投放并不容易,因此粉料進(jìn)行投放的時機(jī)還需要工作人員按照自身的實際工作經(jīng)驗和操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定,從而將抱軸的概率降到低。抱軸問題在混凝土的攪拌過程中可以說是非常常見,如果對其置之不顧,最終會造成攪拌能力下降,最終對生產(chǎn)效率產(chǎn)生不利影響。
3.3 出料效益提升對策
出料時間的效率最主要受混凝土運輸車的進(jìn)料口大小的影響,如果進(jìn)料口太小那么混凝土成品就不能順利流入其中,造成出料速度減緩,那么一系列的生產(chǎn)攪拌工作也就無法提速,最終導(dǎo)致整體工作效率下降。在實際工作中,雖然有一種提升混凝土出料斗容量的方法能夠進(jìn)行一定改善,但是從根本上來說這種解決方式可以說是治標(biāo)不治本,即使有所改善也只是比較小的一部分,因此還需要從根源入手進(jìn)行解決,具體的操作涉及運輸車輛的制造,本文主要研究對象是混凝土攪拌站內(nèi)的工作,對此不一一進(jìn)行贅述。
總而言之,混凝土攪拌站的工作效率對于建筑業(yè)的發(fā)展有一定影響,因此我們需要對如何提升混凝土攪拌站的工作效率進(jìn)行思考和分析。根據(jù)其具體的原因和實際工作中的經(jīng)驗,筆者對于實際提升的方法進(jìn)行了一定分析,希望能夠有效提升工作效率。從粉料的處理中入手,對其進(jìn)行定期的檢查和清理,最終達(dá)到發(fā)展目標(biāo)。